發(fā)布時間:2019-07-19
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復擺顎式破碎機的除塵措施主要有噴霧滅塵和吸塵滅塵兩種,有關(guān)的除塵系統(tǒng)主要設(shè)置在碎石機的進卸料口,在生產(chǎn)使用環(huán)境實際除塵成效并不理想,故需對該復擺顎式破碎機進行除塵修改。
1、對現(xiàn)有的復擺顎式破碎機在結(jié)構(gòu)及技術(shù)上加以修改,立即排除篩子物料堵塞的問題,盡可能減少揚塵出現(xiàn)量,從源頭縮小揚塵的出現(xiàn)。
2、正確選擇齒板,提高破碎效能,原用的碎石機齒板不僅齒數(shù)少且齒型比較大,影響于破碎莫氏硬度提高的鐵巖石,通過了解比較,選擇齒數(shù)比原先添加三個且齒型較小的齒板
3、復擺顎式破碎機在操作過程當中出現(xiàn)頻繁的沖擊載荷,巖石和齒板頻繁抨擊、擠壓,使用過程當中簡單出現(xiàn)不變齒板和動顎齒板松動或掉落現(xiàn)象,尤其是不變齒板,齒板一旦松動或掉落將嚴重減少碎石機的破碎效能,致使巖石滯留在粉碎腔內(nèi),造成巖石與齒板多次摩擦而出現(xiàn)豐富揚塵,為此,須使齒板不變,也就從源頭減少揚塵出現(xiàn)。
4、立即替換磨鈍的齒板,當齒磨鈍后會增加與巖石的接觸面積,形成較大的壓固核,而且會豐富消耗破碎功率,此時也造成豐富的揚塵出現(xiàn)。
5、合適提高碎石機卸料口后續(xù)巖石運輸?shù)臓恳俣,調(diào)整出料后續(xù)運輸速度不僅可使碎石機符合的工作狀況,而且可以符合調(diào)整揚塵的成效。
6、噴霧水壓力對降塵成效影響較大,水壓提高對揚塵的沉降越,添加噴霧流量可提高降塵效能,改用除塵系統(tǒng)獨立水泵出售系統(tǒng),水壓調(diào)至0.6MPa以上,選擇霧化性能好,噴霧角度大的噴霧嘴。
7、在顎破操作過程當中,出現(xiàn)揚塵的源頭主要是在粉碎腔內(nèi),所出現(xiàn)的揚塵主要是往卸料口和碎石機的開放式維護口(即動顎拉桿彈簧的位置)豐富排出,隨之擴散,因此,須調(diào)整這幾個主要排塵點,才能遏制揚塵的擴散,把很多揚塵消滅在萌芽狀況,此前只在卸料口設(shè)置一個噴霧嘴,如今根據(jù)使用環(huán)境實際情景,在三個點各設(shè)置了兩個噴霧嘴,即粉碎腔的正上方,碎石機卸料口正前方或45°向下和碎石機維護口,此時每對噴霧嘴部形成須的交叉角度,以取得的噴霧面積和成效,這樣很多上可以降塵70%左右。
8、改進除塵設(shè)施位置,風機的吸塵罩根據(jù)實際調(diào)改到離出塵口約1m左右且與塵流方向垂直,此時軸流風機的設(shè)置也應位于通風管道的30%處左右,風機才能發(fā)揮成效。
9、在顎破的開放式維護口即碎石機動顎彈簧拉桿處設(shè)置吸塵罩。
10、為了使成套除塵措施位于一個相對穩(wěn)定的狀況,以地調(diào)整總體揚塵濃度,在實際生產(chǎn)過程當中,對進入碎石機前的原礦進行加濕處置,能縮小巖石在破碎過程當中所出現(xiàn)的揚塵率。
實驗表明,通過采用上述面修改措施,使復擺顎式破碎機運行過程當中出現(xiàn)的揚塵取得了遏制,而且在揚塵的收集和防止擴散方面獲得了重要成果,修改后,在有兩臺PE600×900復擺顎式破碎機、約1200m3生產(chǎn)車間內(nèi),用測塵儀器在離碎石機2m左右測量空氣揚塵濃度,結(jié)果<2mg/m3,比修改前的10mg/m3大大減少,改進了工作環(huán)境。
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